方大特钢公司检测中心创新抓实班组对标工作纪实
发布时间:2014-04-18 浏览量:832

 

   “付文波低倍锯样一刀法”的发明,每年可以降低成本消耗25900元;“刘为群快速冷镦制样法”将制样时间较原来缩短了6.25分钟/炉;“袁志兰降低球化工序样品差错法”彻底解决了夹样板进出炉时容易滚动混号的问题……类似以班组员工命名的一些“土办法”、“小智囊”、“小窍门” 在方大特钢检测中心各班组正如雨后春笋般破土而出,在实际生产中发挥着不小的功效。
      方大特钢检测中心紧紧围绕今年的利润目标,以班组为载体,将对标工作引入最基层的一线班组,在班组中积极开展“班组对标立功竞赛”活动,广泛实施“小窍门、小举措、小绝招、小改进、小发明”“五小”活动,丰富竞赛内容,在节能、环保、操作、工艺、技改、安全等方面创新创效,激发员工挖潜增效的无限动力和创造力,立足岗位建功立业。
      找准服务定位    提升工作质量
      作为公司的检验、检测部门,检测中心确定了“为企业增效,为生产服务”的核心理念,以及时、准确、真实地为生产单位提供检测数据为已任,从“要我服务” 向“我要服务”转变,一改过去“关门搞实验”被动局面,根除以往“丢面子”、“掉身份”的思想,要求各检验站、班组长做好服务需求走访,对各服务单位对口车间、班组及个人走访,不断将服务对象的需求作为活动目标,尤其在成本、工艺操作、检验检测时间等方面对标找差距,提高服务质量。截止3月份,共收到各厂、车间、个人服务需求60余条。如南昌市工人先锋号――彭晓霞班组把试验成本消耗、检测数据传送速度作为班组的对标目标,在走访中,根据轧钢厂提出弹扁中晚班复样的结果较滞后的建议,牵头其他班组按复样优先进行检测,在5小时内可发出复样结果,且通过协商,轧钢厂同意配合单独送、及时送复样钢,一改过去中晚班检测单要在第二天才出结果的滞后现象。化验站针对炼钢厂生产节奏紧、检验周期要求短、检验量大,平均24小时要检验800个样品,最多可达1000多以上的现状,他们以检测“提速”为突破口,将目标定位在100%的样品在5分钟内完成,制定了一系列措施保证目标完成,并将风动送样报警灯更换成不同颜色,报警灯一亮,便能迅速判断是炉前还是精炼炉的来样,有效的避免了错样、混样的发生,同时还将炉前发送的不合格样品收集,拍成图片,利用业余时间给炼钢厂班组做培训,提高炉前取样人员的取样合格率。
     激发员工创造力   增强班组凝聚力
     在开展“班组对标立功竞赛”活动中,检测中心积极创新,赋予竞赛新活力,引导员工立足岗位对标挖潜。如设置 “对标明星班组”竞赛擂台,有力激发员工技术创新活力,增强班组的凝聚力和战斗力。一季度,检测中心12个班组对标指标,共完成目标计划23项次。
     过去,连铸坯低倍组织样品加工,采用的是每块连铸坯用带锯条锯两刀的方法实施,耗时40分钟。开展岗位对标后,大家围绕“如何开展对标挖潜,降低耗时,提高效率”,班员们主动展开了一场“头脑风暴”。一番讨论下来,大家不仅认识到降低耗时的重要性,也从自身操作和设备两方面找到了导致耗时的主要根源。针对这些原因,大家集思广益,办法也一个一个提了出来,他们将措施一项项细化落实。如今,每块连铸坯用带锯条锯1刀,不但缩短了20分钟,而且还减小了锯条的损耗,据统计,该方法的发明每年可以降低成本消耗25900元。班组将该方法称为“付文波低倍锯样一刀法”。 类似这样以员工姓名命名的先进工人操作法还有很多。如:原料站“吴燕青清样法”将原来在车底清样改变为平台上清样,原来需2人完成工作,现在仅一人就可单独完成,且清理下来的废弃料均可统一收集。
     立足岗位,对标挖潜,激活“细胞”活力。方大特钢检测中心的“班组对标劳动竞赛”真正成为广大员工施展才能、创造业绩的舞台,班组活力被进一步激发。   

 

周其珍    周清秋

 

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